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W火焰鍋爐主要針對無煙煤的燃燒,通過布置在前后拱的煤粉燃燒器垂直下射以增加煤粉燃燒流程,通過布置較多的下爐膛衛(wèi)燃帶以提高爐膛溫度,由此達(dá)到較高的燃燒穩(wěn)定性和較高的燃燒效率,然而在W火焰鍋爐中存在著燃燒穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性不能兼顧的問題,同時(shí),由于衛(wèi)燃帶增多,結(jié)渣也是W火焰鍋爐所面臨的普遍問題。
本文以W火焰鍋爐型式之一的狹縫式燃燒器W火焰鍋爐作為研究對象。
狹縫式燃燒器W火焰鍋爐存在的主要問題是:燃燒穩(wěn)定性差、下爐膛前后墻火焰偏燒嚴(yán)重、燃燒經(jīng)濟(jì)性差、爐膛結(jié)渣嚴(yán)重等。解決上述問題的關(guān)鍵在于尋找一種著火穩(wěn)燃性能好的適用于燃燒無煙煤、半無煙煤燃燒器。貴州電力試驗(yàn)研究院在總結(jié)W火焰鍋爐燃燒經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上進(jìn)行了燃燒機(jī)理的詳細(xì)分析和研究,并通過大量的計(jì)算機(jī)模擬計(jì)算驗(yàn)證,提出了燃燒系統(tǒng)改造方案,改造方案在納雍二電廠2號鍋爐實(shí)施。改造完成后,貴州電力試驗(yàn)研究院對納雍二電廠2號鍋爐進(jìn)行了燃燒調(diào)整。本文結(jié)合納雍二電廠2號鍋爐改造后的燃燒系統(tǒng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及運(yùn)行特性進(jìn)行分析,并針對鍋爐燃燒調(diào)整中出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析探討,以期對縫隙式W型火焰鍋爐的設(shè)計(jì)和運(yùn)行有所裨益。
1鍋爐概況改造前縫隙式燃燒器Fig.改造后的縫隙式燃燒器,主要將乏氣風(fēng)火嘴移至靠爐膛中心的兩格二次風(fēng)處,原乏氣噴口通二次風(fēng),見。
靠爐膛中心側(cè)增刊哈爾濱鍋爐有限責(zé)任公司引進(jìn)英巴技術(shù)生產(chǎn)制造的HG1025/17.3WM18型鍋爐,鍋爐為單爐膛平衡通風(fēng)、中間一次再熱、亞臨界參數(shù)、自然循環(huán)單汽包固態(tài)排渣煤粉爐;采用W火焰燃燒方式,燃燒器為直流縫隙式,制粉系統(tǒng)為雙進(jìn)雙出球磨機(jī)直吹式,設(shè)計(jì)煤種為納雍無煙煤。
煤粉燃燒器布置于前后拱上,約88%的送風(fēng)量(二次風(fēng))從拱上垂直送入爐膛,其余12%的送風(fēng)量(三次風(fēng))從拱下與水平呈55°送入爐膛,下爐膛為八角形結(jié)構(gòu),爐膛四角為翼墻。
2燃燒系統(tǒng)改造2.1燃燒器改造W火焰鍋爐直流縫隙式燃燒器其主要特點(diǎn)是兩列二次風(fēng)夾一條一次風(fēng),為改造前的縫隙式燃燒器,一次風(fēng)布置于靠爐膛中心側(cè),乏氣布置于靠墻側(cè)。
靠爐膛中心則-次風(fēng)乏氣二次風(fēng)靠墻側(cè)-次風(fēng)乏氣二次風(fēng)靠墻(則改造后縫隙式燃燒器乏氣風(fēng)的位置對鍋爐燃燒影響較大,必須妥善布置。改造方案將乏氣風(fēng)移至靠爐膛中心的二次風(fēng)處,一方面減少了一次風(fēng)相間處的二次風(fēng),乏氣煤粉相對集中布置,整體增加了向火面的煤粉濃度,有利于消除燃燒脈動(dòng)現(xiàn)象;另一方面原乏氣噴口處通入二次風(fēng),由此增加了靠墻側(cè)的氧量水平和加大了煤粉中心到鍋爐爐墻的距離,有效防止前后墻結(jié)渣。改造方案不影響二次風(fēng)的整體下沖動(dòng)量。由于乏氣煤粉細(xì)度較小,靠近高溫區(qū)域的乏氣煤粉很容易著火燃燒,可彌補(bǔ)乏氣風(fēng)溫度較低對主燃燒氣流的影響。
2.2三次風(fēng)室分割和加裝導(dǎo)流板W型火焰鍋爐拱下熱風(fēng)傾角對鍋爐燃燒的穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性有重要影響。狹縫式燃燒器W火焰鍋爐三次風(fēng)主要起燃燒后期補(bǔ)風(fēng)和調(diào)節(jié)火焰中心作用。三次風(fēng)對爐內(nèi)流動(dòng)有明顯影響,它阻礙了主氣流向下流動(dòng),使氣流行程變短。當(dāng)三次風(fēng)下傾一個(gè)小角度時(shí),可以進(jìn)一步延長氣流行程,對爐內(nèi)流動(dòng)有利。三次風(fēng)室采用大風(fēng)箱結(jié)構(gòu),原設(shè)計(jì)三次風(fēng)風(fēng)道與水平呈55°下傾,實(shí)際由于氣流經(jīng)水冷壁管繞流后,出口基本呈水平方向進(jìn)入爐膛。
這樣就導(dǎo)致前后墻流場的不對稱,使得三次風(fēng)開大對燃燒穩(wěn)定性有較大的影響。為此,通過把三次風(fēng)室分割成小風(fēng)室并且加裝導(dǎo)流板,保證實(shí)際三次風(fēng)呈55.下傾后,下爐膛前后墻火焰對稱性得到明顯改善,可根據(jù)鍋爐燃燒情況逐漸開大三次風(fēng)。
2.3翼墻通過開細(xì)縫通防結(jié)渣的二次風(fēng)由于爐膛中心的氣流膨脹后向兩側(cè)邊運(yùn)動(dòng),高溫甚至融熔煤灰顆粒會直接撞擊翼墻,使翼墻結(jié)渣機(jī)率大增。翼墻衛(wèi)燃帶區(qū)域通過在水冷壁鰭片處開細(xì)縫通入二次風(fēng),改善衛(wèi)燃帶區(qū)域的還原性氣氛,達(dá)到控制結(jié)渣的目的,設(shè)計(jì)風(fēng)量為5%總風(fēng)量。
在下爐膛四角標(biāo)高22.966m與26.566m兩個(gè)高度方向上設(shè)置防渣風(fēng)。
3燃燒調(diào)整及運(yùn)行特性分析3.1燃燒調(diào)整工況在燃燒調(diào)整過程中,鍋爐燃燒穩(wěn)定,爐膛溫度分布較均勻,飛灰含碳量和大渣含碳量較改造前均明顯降低,鍋爐結(jié)渣情況得到明顯改善,通過改變鍋爐的配風(fēng)方式和磨煤機(jī)運(yùn)行方式等進(jìn)行了燃燒調(diào)整試驗(yàn),主要的工況和調(diào)整結(jié)果如表1所示。燃燒調(diào)整內(nèi)容和運(yùn)行特性分析如下。
3.2拱上二次風(fēng)分配的調(diào)整二次風(fēng)采用中間小,兩邊大的配風(fēng)方式,可以使燃燒穩(wěn)定。二次風(fēng)擋板開度維持均等開度或采取中間大、兩邊小的開度運(yùn)行方式時(shí),鍋爐能穩(wěn)定燃燒,但鍋爐兩側(cè)墻有結(jié)大渣現(xiàn)象。為此,根據(jù)爐表1燃燒調(diào)整工況Tab.工況三次風(fēng)開度/%乏氣縮孔乏氣手動(dòng)門氧量/%鍋爐效率/%開關(guān)開關(guān)開關(guān)開關(guān)開內(nèi)氧量分布情況,通過適當(dāng)開大邊上二次風(fēng)擋板,保證爐膛兩側(cè)的氧量充分,使側(cè)墻結(jié)渣得到控制。二次風(fēng)擋板按中間45%、兩側(cè)55%的開度方式運(yùn)行。
3.3拱下三次風(fēng)的調(diào)整通過拱下三次風(fēng)擋板開度的大小,調(diào)整拱下三次風(fēng)風(fēng)量,觀察鍋爐燃燒穩(wěn)定性。三次風(fēng)維持較大開度時(shí),由于延長了煤粉氣流行程,鍋爐燃燒穩(wěn)定;當(dāng)三次風(fēng)開度從60%關(guān)至40%時(shí),爐膛負(fù)壓波動(dòng)加大,這與拱部二次風(fēng)量增加,使煤粉著火距離加長有關(guān)??梢?,適當(dāng)加大三次風(fēng),一方面既有利于拱上煤粉著火,另一方面有利于煤粉燃燒的后期補(bǔ)風(fēng)。在乏氣手動(dòng)門全開的情況下,T3、T7、T8工況的鍋爐效率分別達(dá)到了90.72%、90.48%和90.52%,可見開大三次風(fēng)對燃燒穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性都有益。
3.4翼墻風(fēng)的調(diào)整通過調(diào)整翼墻防渣風(fēng)擋板開度的大小,觀察翼墻的結(jié)渣情況和燃燒穩(wěn)定性。增加翼墻風(fēng)量,提高翼墻處氧量,翼墻結(jié)渣情況得到明顯改善。翼墻防渣風(fēng)上、下層開度逐漸開至100%,鍋爐燃燒未見明顯擾動(dòng),翼墻看火孔處無明顯的渣塊堆積現(xiàn)象。
3.5氧量的調(diào)整在燃燒穩(wěn)定的前提下,根據(jù)爐膛出口氧量情況,逐漸增加二次風(fēng)(送風(fēng))風(fēng)量,維持爐膛出口氧量在3.0%4.5%,燃燒經(jīng)濟(jì)性有明顯的提高,高氧量同時(shí)對防止?fàn)t內(nèi)結(jié)渣亦有好處。對比T3和T8工況,氧量水平有一個(gè)最佳值,在保證爐膛不結(jié)渣的情況下,應(yīng)維持稍低氧量運(yùn)行,以達(dá)到熱負(fù)荷在各受熱面的合理分配。
3.6磨煤機(jī)之間的負(fù)荷分配在燃燒穩(wěn)定的前提下,為防止?fàn)t內(nèi)兩側(cè)墻結(jié)渣,應(yīng)提高爐膛兩側(cè)氧量水平,為此采用中間大,兩邊小的磨負(fù)荷分配方式。根據(jù)爐內(nèi)燃燒器火嘴的分布,磨煤機(jī)負(fù)荷分配為中間C、D磨比邊上A、B磨負(fù)荷稍高方式運(yùn)行。磨煤機(jī)的這種運(yùn)行方式和鍋爐配風(fēng)方式相配合可進(jìn)一步控制爐內(nèi)結(jié)大渣現(xiàn)象。3.7乏氣縮孔和手動(dòng)門的調(diào)整將靠側(cè)墻的8個(gè)乏氣手動(dòng)全關(guān)(T4、T5、T6工況),燃燒經(jīng)濟(jì)性明顯下降,燃燒穩(wěn)定性也有所降低。
關(guān)掉部分乏氣縮孔,同時(shí)將三次風(fēng)開大后(T3、T8工況),燃燒穩(wěn)定,燃燒經(jīng)濟(jì)性也得到提高。
改造后的燃燒器,靠爐膛中心形成高濃度的煤粉燃燒,靠前后墻側(cè)形成高氧量的氧化性氣氛,在保證燃燒穩(wěn)定性的同時(shí),控制了前后墻結(jié)渣。
為改善爐膛中心側(cè)煤粉局部缺氧燃燒的狀況和加強(qiáng)煤粉火焰的下沖能力,運(yùn)行中選擇了關(guān)小部分乏氣縮孔。
4與改造前的比較4.1改造后燃燒穩(wěn)定性得到增強(qiáng)燃燒改造前三次風(fēng)基本呈水平噴入爐膛,與垂直下傾的主燃燒氣流提前相碰,造成爐內(nèi)氣流不穩(wěn)定,爐膛負(fù)壓波動(dòng)大,前后墻偏燒嚴(yán)重。改造后,三次風(fēng)能開到100%,爐內(nèi)燃燒穩(wěn)定,爐膛溫度分布均勻,無前后墻偏燒情況。
改前鍋爐帶負(fù)荷能力差,改后鍋爐對煤種變化適應(yīng)性增強(qiáng),帶負(fù)荷能力強(qiáng),爐膛負(fù)壓穩(wěn)定在正負(fù)70Pa以內(nèi),機(jī)組最低穩(wěn)燃負(fù)荷150MW,燃燒穩(wěn)定性得到明顯改善。
4.2改造后燃燒經(jīng)濟(jì)性大幅度提高改造后,經(jīng)過對二次風(fēng)和三次風(fēng)配風(fēng)方式進(jìn)行調(diào)整使燃燒經(jīng)濟(jì)性得到進(jìn)一步的提高,鍋爐飛灰含碳量降到了5%左右,大渣含碳量也降到了3.5%左右,鍋爐效率最高達(dá)到90.72%左右(T3工況)。燃燒系統(tǒng)改造前后結(jié)果對比如表2所示。
表2燃燒系統(tǒng)改造前后運(yùn)行對比Tab.2Comparisonontheoperation試驗(yàn)項(xiàng)目2號爐改前2號爐改后(T3)實(shí)際電負(fù)荷/MW煤質(zhì)飛灰可燃物含量/%爐渣可燃物含量/%排煙溫度/°c空預(yù)器入口氧量/%鍋爐效率/%增刊4.3鍋爐減溫水量明顯降低。
改造前在較低風(fēng)量和氧量下鍋爐減溫水在80 100t/h.改造后,雖然鍋爐風(fēng)量和氧量大幅度增加,但鍋爐溫水然維持在30t/h左右,煤質(zhì)較好時(shí)甚至無需投運(yùn)減溫水。
4.4鍋爐結(jié)渣得到有效控制通過改造加裝的防渣風(fēng)箱在爐內(nèi)翼墻進(jìn)行補(bǔ)風(fēng),同時(shí)結(jié)合二、三次風(fēng)擋板調(diào)整和磨煤機(jī)之間的負(fù)荷分配,鍋爐結(jié)渣得到有效控制。爐內(nèi)無明顯結(jié)大渣情況。
5結(jié)論改造后燃燒穩(wěn)定性得到增強(qiáng),改造后燃燒經(jīng)濟(jì)性大幅度提高,消除了爐膛前后墻偏燒現(xiàn)象,有效地解決了W火焰鍋爐燃燒穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性和控制結(jié)渣的之間矛盾。經(jīng)過燃燒調(diào)整,確定了鍋爐最佳的運(yùn)行方式。即:二次風(fēng)配風(fēng)方式采用兩邊大、中間小,磨負(fù)荷分配方式采用兩邊小、中間大,三次風(fēng)全開,防渣風(fēng)全開,在乏氣手動(dòng)門全開情況下,適當(dāng)關(guān)小部分乏氣縮孔,控制爐內(nèi)氧量在3.5%左右運(yùn)行。